赵楼综合利用电厂遵循锅炉超低排放技术路线,深挖锅炉运行特性,对锅炉分离器系统进行技术改造,实现节能创效。
为提高锅炉旋风分离器效率,降低石灰石、尿素溶液用量,经技术人员多方研究论证,他们利用今年6月份机组检修时期,对锅炉旋风分离器入口烟道喉口进行了缩小改造。同时将分离器中心筒改成偏心式,进一步缩小中心筒通流截面积,提高旋风分离器的分离效率,使锅炉床温降低至800℃~920℃范围内,优化了燃烧调整方式。
自机组改造运行以来,石灰石用量由原来394kg/万kWh减少到289kg/万kWh,尿素用量由原来11kg/万kWh减少到8kg/万kWh,节约石灰石、尿素30%左右。一次风量的降低减少了锅炉电耗和对风帽及受热面的磨损,有效解决了锅炉床温偏高、分离器效率低、石灰石、尿素溶液用量大等问题。在保证锅炉快速床流态的前提下,降低了床压降,实现了循环流化床锅炉流态化重构低能耗燃烧技术,同时达到了减少锅炉风机电耗、降低厂用电率和减少锅炉受热面磨损、提高燃烧效率的三重效果,为机组长周期运行进一步提供了屏障。(刘丽红)
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